徐州某焦化廠一區(qū)的運焦皮帶轉(zhuǎn)運站除塵器為3倉除塵器,單倉由6根反吹管與氣包相聯(lián)通。在生產(chǎn)時存在氣包的焊口經(jīng)常開裂現(xiàn)象,計劃停產(chǎn)時粉塵外溢嚴(yán)重等情況,進(jìn)行改造,本文介紹了氣包開裂的原因及改造方案及改造后實施的效果。
一、焦化廠運焦皮帶轉(zhuǎn)運站除塵器氣包開裂的原因及危害
1、氣包開裂的原因分析:
1)在設(shè)計時,將該除塵器的氣包設(shè)計為長方體結(jié)構(gòu)。壓縮的惰性氣體在其內(nèi)部,對長方體給予持續(xù)性的壓力,因長方體的結(jié)構(gòu)原因,造成長方箱體因各處應(yīng)力不均,局部持續(xù)受到較強的壓力,尤其對應(yīng)力不足的焊縫影響,因此焊縫處極易開裂。
2)運焦皮帶轉(zhuǎn)運站除塵器為脈沖式袋式除塵器。在對布袋進(jìn)行反吹時,氣包內(nèi)壓力在不斷進(jìn)行高低變化,長方體結(jié)構(gòu)的金屬箱體外殼所承受的應(yīng)力在不斷的高低變化。在脈沖期間,長方體長向上的焊縫應(yīng)變變化醉大,長時間造成焊接處金屬撕裂。
2、氣包開裂的危害:
1)增加能源消耗。該除塵器使用氮氣進(jìn)行脈沖反吹,在箱體開裂后,大量氮氣直接排放到大氣中,造成了能源的浪費。
2)增加了除塵器檢查的風(fēng)險。因氮氣為惰性氣體,即使在大氣中,大量氣體聚積時還是可能對人造成傷害,因此在人員對除塵器進(jìn)行檢查時若發(fā)生氣包開裂的現(xiàn)象就增加了人員在檢查時的風(fēng)險。
3)增加環(huán)保壓力。氣包開裂在停氮氣的情況下進(jìn)行維護。在維修期間,布袋脈沖反吹,造成除塵效果不好,存在皮帶粉塵外溢的可能性,增加環(huán)保壓力。
4)增加人力、物力消耗。氣包開裂后,維修人員組織人員進(jìn)行焊補造成人力、物力的浪費。
3、計劃停產(chǎn)時焦粉外溢嚴(yán)重的原因分析:
1)除塵器設(shè)計的脈沖反吹形式為在線反吹。
2)反吹時由于風(fēng)機吸力的影響抵消了一部分反吹的力量,造成布袋上積灰沒有被吹落。
3)風(fēng)機運行期間,除塵器倉體內(nèi)始終負(fù)壓。反吹過程中吹落的積灰有一大部分隨吸力方向繼續(xù)吸附在布袋上,循環(huán)進(jìn)行導(dǎo)致附著力與吸力達(dá)到平衡點,此時布袋上方已經(jīng)灌滿了積灰。
4)在故障停除塵或計劃檢修停除塵時,因風(fēng)機停轉(zhuǎn),附著在布袋上的積灰沒有了吸力的支撐,在重力的作用下,全部落下。因積灰是細(xì)度,造成積灰嚴(yán)重外溢。
二、焦化廠運焦皮帶轉(zhuǎn)運站除塵器改造:
焦化廠運焦皮帶轉(zhuǎn)運站除塵器存在的氣包開裂、計劃停機或故障停機時運焦粉塵外溢嚴(yán)重的情況,進(jìn)行改造。焦化廠運焦皮帶轉(zhuǎn)運站除塵器改造改造方向為氣包的結(jié)構(gòu);由于焦化粉塵很細(xì)、很輕,不離線是很難將布袋上的粉塵清理下來,因此粉塵外溢的改造方向是改為在線脈沖反吹。
1、恒興針對氣包開裂的改造方案:
1)針對長方體結(jié)構(gòu)氣包的弊端,決定改為圓柱體結(jié)構(gòu)。圓柱該材質(zhì)為∮375無縫鋼管,長1600mm,壁厚8mm,材質(zhì)為Q235-B。
2)將反吹管進(jìn)行固定,其原來的位置及垂直度。
3)拆下脈沖閥,將長方體氣包整體切割。
4)除塵器箱體頂部及與反吹管交接處進(jìn)行嚴(yán)密焊接,焊接質(zhì)量。
5)圓柱體氣包兩端密封,上下按反吹管距離進(jìn)行割孔。
6)用水平儀測量脈沖膜片底座后對氣包的上孔、下孔進(jìn)行焊接作業(yè)。質(zhì)量焊接強度。
7)安裝脈沖閥、電磁頭。
2、恒興針對計劃停機或故障停機時焦粉外溢的改造方案:
1)將原安裝在除塵器出口的常開翻板閥調(diào)靈活。
2)在翻板閥上部安裝電動液壓缸推桿為翻板推動力。
3)調(diào)整好開關(guān)限位,將電動液壓推桿與除塵器出口翻板進(jìn)行連接。
4)手動、電動調(diào)試離線閥、開關(guān)靈活、到位。
5)增加離線閥PLC程序、及相關(guān)參數(shù)設(shè)定,實現(xiàn)離線閥、脈沖閥等的自動化操作。
3、相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)定
1)關(guān)閉離線閥3秒后,1#脈沖閥開始動作;
2)脈沖閥動作時間:0.5秒;
3)脈沖閥間隔時間:3秒;
4)6#脈沖閥動作8秒后,離線閥打開;
5)該倉離線閥打開10秒后,關(guān)閉下一倉離線閥開始下一倉反吹。
6)如果反吹過程中壓力損失超過30%,可適當(dāng)增加脈沖閥間隔時間1-2秒。
4、改造中的注意事項:
1)氣包改造進(jìn)行焊接作業(yè)時在布袋上方鋪設(shè)布進(jìn)行遮擋,火花不進(jìn)入布袋造成火災(zāi)。
2)改造過程中停氮氣作業(yè),氮氣閥門后堵盲板,作業(yè)人員。
5、焦化廠運焦皮帶轉(zhuǎn)運站除塵器改造后實施效果:
改造后,經(jīng)過一段時間的使用,氣包無漏風(fēng)現(xiàn)象;在計劃停機及故障停機時無積灰外溢情況發(fā)生。具有實際的可操作性,值得推廣。